基于模型預(yù)測(cè)控制的高爐熱風(fēng)爐燃燒優(yōu)化方案及應(yīng)用
高爐熱風(fēng)爐是煉鐵工序的核心設(shè)備,其燃燒效率直接影響風(fēng)溫和能耗水平。傳統(tǒng)PID控制以拱頂溫度偏差調(diào)節(jié)煤氣流量,但熱風(fēng)爐具有大慣量、長(zhǎng)延遲、多變量耦合的特點(diǎn),PID在換爐和變工況時(shí)響應(yīng)遲緩,導(dǎo)致超調(diào)或欠燒。某鋼鐵企業(yè)3000立方米高爐配4座頂燃式熱風(fēng)爐,原控制方案下拱頂溫度波動(dòng)正負(fù)15度,廢氣溫度超標(biāo)率12%,煤氣消耗偏高。
工藝分析與建模
熱風(fēng)爐燃燒過(guò)程可簡(jiǎn)化為三輸入三輸出系統(tǒng):輸入為高爐煤氣流量、焦?fàn)t煤氣流量、助燃空氣流量;輸出為拱頂溫度、廢氣溫度、煙氣含氧量。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)辨識(shí),拱頂溫度對(duì)高爐煤氣流量的響應(yīng)延遲約45秒,時(shí)間常數(shù)約180秒;對(duì)焦?fàn)t煤氣延遲約30秒,時(shí)間常數(shù)約120秒。拱頂溫度與廢氣溫度存在熱耦合——提高拱頂溫度必然推高廢氣溫度,需在約束窗口內(nèi)協(xié)調(diào)。
基于2年歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)(采樣周期10秒,共630萬(wàn)組),采用子空間辨識(shí)方法(N4SID算法)建立MIMO預(yù)測(cè)模型,模型階次為12,預(yù)測(cè)時(shí)域60步(10分鐘),控制時(shí)域10步。模型驗(yàn)證:拱頂溫度一步預(yù)測(cè)RMSE為2.1度,十步預(yù)測(cè)RMSE為5.8度,滿足控制精度要求。
MPC控制器設(shè)計(jì)
目標(biāo)函數(shù)采用帶約束的二次規(guī)劃形式,包含輸出跟蹤項(xiàng)、輸入懲罰項(xiàng)和增量懲罰項(xiàng)三部分。約束條件:拱頂溫度1320正負(fù)20度(加熱期),廢氣溫度不超過(guò)380度,煙氣O2濃度1%到3%,煤氣閥開(kāi)度5%到95%,閥動(dòng)作速率不超過(guò)5%每步。
權(quán)重整定原則:拱頂溫度跟蹤權(quán)重最高(設(shè)為10),廢氣溫度權(quán)重次之(設(shè)為3),氧量權(quán)重最低(設(shè)為1)。輸入增量懲罰取較大值(50到100)以抑制閥門(mén)抖動(dòng)。QP求解采用活動(dòng)集法,單步計(jì)算時(shí)間小于15ms(Intel i5-8500),滿足10秒控制周期要求。
空燃比動(dòng)態(tài)優(yōu)化
傳統(tǒng)方案采用固定空燃比(如1.05),實(shí)際燃燒過(guò)程中煤氣熱值波動(dòng)正負(fù)10%,固定空燃比導(dǎo)致部分時(shí)段過(guò)氧燃燒(熱損失)或欠氧燃燒(CO超標(biāo))。MPC方案將煙氣O2濃度作為被控變量納入優(yōu)化框架,控制器在拱頂溫度跟蹤和O2調(diào)節(jié)之間自動(dòng)平衡空燃比。
實(shí)測(cè)數(shù)據(jù):加熱期前30分鐘,MPC控制下的拱頂溫度上升速率比PID快8%(從800度升到1300度用時(shí)縮短約2分鐘),且超調(diào)量從12度降低到3度。穩(wěn)態(tài)期拱頂溫度波動(dòng)正負(fù)3度(PID方案正負(fù)15度),廢氣溫度超標(biāo)率從12%降至1.5%,煙氣O2穩(wěn)定在1.8%到2.2%區(qū)間。
工程實(shí)施與效果
控制器部署在冗余PLC的上位機(jī)中,通過(guò)OPC DA與PLC通信,讀寫(xiě)周期500ms。安全策略:MPC輸出指令經(jīng)過(guò)限幅和速率約束后寫(xiě)入PLC,PLC側(cè)保留硬聯(lián)鎖保護(hù)(拱頂溫度超過(guò)1380度自動(dòng)切斷煤氣)。操作員可一鍵切換MPC和PID模式,切換過(guò)程無(wú)擾動(dòng)。
4座熱風(fēng)爐全部投用MPC后,平均風(fēng)溫從1190度提升至1210度(高爐增產(chǎn)約1.5%),高爐煤氣消耗降低8%(年節(jié)約標(biāo)煤約3600噸),CO排放降低35%。項(xiàng)目投資回收期約8個(gè)月。該方案已在該企業(yè)4座高爐推廣。
推薦閱讀